西门子ET200计数器模块6ES7 138-4DA04-0AB0
接近开关方案的改造步骤如下:
1、利用压力机设备上现有的接近开关,检测滑块调整机构丝杆旋转的圈数,将检测到的圈数送入欧姆龙PLC。我们运用欧姆龙PLC的特殊指令INC和DEC,通过BCD递增和递减功能来实现传动轴正转和反转时,检测圈数的加减。程序见下图3。
2、利用游标卡尺测量传动轴旋转一圈时滑块实际移动的距离,得出传动系数。反复测量几次后求平均值,提高传动系数的计算精度。
3、经过程序的运算,将传动圈数乘以传动系数,就可以得出滑块调整高度的当前值,再通过欧姆龙PLC将数值以BCD码的形式,在欧姆龙PLC的输出模块(OC222),以继电器形式输出。程序见下图4。
在现场压力机滑块调整需要显示四位数,我们在欧姆龙PLC(型号:CQM1H-CPU21)后面再加一个16点的输出模块(OC222),用四个输出点来显示一位数字,就可以正常显示这四位数。
4、为了提高检测精度,需要在程序里做采取一些措施,防止错误信号的输入影响PLC的正常检测,程序见下图5。
5、需要在程序里设置上下软限位来控制滑块调整的行程,防止硬件限位不起作用而发生超行程现象。程序见下图6。
四、结束语
此方案在奇瑞公司冲压四车间应用成功之后,迅速向冲压二车间推广,同样也取得了成功,不仅解决了滑块高度显示的问题,也节省了改造成本。在奇瑞公司新建的冲压生产线,此方案可以作为标准解决方案应用,从源头解决类似问题。